接,沈笑夫将阀体装回车,并添加足够ATF,切恢复进测量(测量按照阀体电磁阀顺序,排列):
1号电磁阀关式,红线,线圈阻值17Ω。
车况,打点火关,电压0V,断插头则12V。
机举升器试车,变速杆置D位,模式,机转速2 000~2 500r/min,车速60km/h左右,ECU指令打该电磁阀,此电压3V;
变速杆选择模式,变速器执1档,机转速3000r/min,车速达30km/h,ECU指令打该电磁阀,此电压3V。
模式模式进比,模式1档,机转速3 000r/min,ECU控制该电磁阀,即该电磁阀电压0V;
模式,车速低60km/h,ECU控制该电磁阀,即该电磁阀电压0V。
2号电磁阀(离合器控制电磁阀),蓝色/黑色线,线圈阻值4.4Ω。
沈笑夫打点火关此电压0V(车)。
举升机试车,机,变速杆置P/N位,此电磁阀工电压7. 2V,占空比控制100%;
入倒档或进档,2s内电压瞬间由7. 2V变0V,占空比控制0%;
进档运,车速达30km/h,占空比控制达100%。
3号电磁阀(次级调节电磁阀),桔黄色线,调节主带轮缸内油压,线圈阻值6.5~7Ω。
沈笑夫打点火关,车况,电压6. 1V。车P位0V, N位1. 04V;
举升器试车,R位1. 07V,加速驶够达2. 09V;
D位1. 07V,驶至约80km/h,3V左右电压。
4号电磁阀(初级调节电磁阀),绿色线,调节带轮缸内油压,线圈阻值6.5~7Ω。
沈笑夫打点火关,车况,电压4. 8 V。车况,P位电压0V,N位电压1. 04V。
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沈笑夫再通各档数据流比,基本知控制变矩器锁止离合器电磁阀确实2号电磁阀。
进步区分入档熄火问题控制系统引执元件引,断电磁阀线束,再重新挂进档或倒档机均熄火,明显感觉机转速严重降趋势;
车身抖,像机与变速器间形半联状态,因此结论。
因果电控问题断电磁阀线束再挂档,机接受载荷转速迅速降许。
奇怪电磁阀线束接,进档步将制踏板踩太重,进档驶运儿(换档),踩制踏板使车慢慢停(车速零)机熄火。
此机熄火,变速杆仍保持D位状态踩住制踏板,再断电磁阀线束,机转速任何变化,,车身振感觉跟未断电磁阀线束。
果汽车驶段间制停车机熄火,此再松制踏板驶切正常,果变速杆始终进档位置;
果停车将变速杆置P/N位再重新挂进档,机则立即熄火。
通反复试验,反复验证分析,该问题电控,应该液压或机械。
因数据流分析,机熄火与熄火变化数据并明显改变。
则称跟制灯关信息关,其实早已排除踩制踏板入档机熄火,跟驶再制停车信息何区别(此机熄火)。
回头仔细该车因撞坏油底壳问题,方称电磁阀阀体受伤害,问题底哪呢?
难原电磁阀线束插头错接ECU程序控制受损坏,根据相关数据及实际故障象根本像电控方问题。
因此,建议将变矩器液压控制阀体拿京做进步检查。
专业变速器维修厂将变矩器切,打并明显问题,变矩器锁止离合器活塞密封圈稍微点问题,更换密封圈,按照变矩器再流程将变矩器恢复。
【故障排除】:
虽点点问题,谁敢肯定变矩器问题,液压控制阀体进详细检查。
滤清器安装部位处放镜点受伤痕迹。
受伤点恰机械阀运位置,螺钉旋具轻轻拨该阀,卡滞象。
验证受伤凹点否影响该阀,决定将该阀抽进检查。
拆该机械阀挡块,尖嘴钳抽取该阀门,怎取。
螺钉旋具将该阀推至弹簧端侧再放镜观察阀孔内凹点位置,凸点,正凸点挡住该阀,使其取。
利微型锉刀将凸点锉掉滑阀顺利取,此通该阀门油路结果知,此阀门变矩器锁止离合器控制阀。
平常检查阀体阀门,利工具阀门向右弹簧侧拨,考虑阀门否弹簧力回原始位置,块阀体锁止离合器控制阀,恰恰正由外部受撞击导致法回正常原始位置。
虽检查该阀,卡滞象,完全忽略其正常由位置。
经精打磨处理该阀运,够弹簧力保持静态位置,通其受伤点阀门终静态位置距离,影响该阀门位置距离概2-2. 5mm。重新装复故障彻底排除。
【结】:
本案例纯属特殊案例。
通数据难分析该变速器控制较特别:
变速器P/N位变矩器锁止离合器工(占空比控制100%),变速杆P/N位,变矩器泵轮转速涡轮转速致(机械传递控制);
变速杆由P/N位移至R位,变矩器锁止离合器迅速脱,变液力传递控制,加速驶电磁阀占空比控制0%;
变速杆由P/N位移至D位,变矩器锁止离合器迅速脱,变液力传递控制。
1档加速驶,电磁阀占空比控制0%,车速超30km/h,变速器换完2档直达高档6档,电磁阀占空比控制100%。